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CCLink现场总线在纺丝变频调速系统中的应用

发布时间:2020-07-21 18:47:57 阅读: 来源:厚料机厂家

1引言

随着控制、计算机、通信、网络技术等的发展,在工业控制领域出现了一种新兴的控制技术,即现场总线。现场总线是控制系统与现场设备之间建立的一种开放、全数字化、双向、多站的通信系统。现场总线系统在技术上具有以下特点:系统的开放性,可互操作性与互换性,现场设备的智能化与功能自制性,系统结构的高度分散性,对现场环境的适应性。在很多工业控制系统中,存在着多控制点且分布线长和分散的特点,采用现场总线技术可以把控制室内和现场操作台所装备的分布式I/O模块联成总线网络,以数字方式来进行控制数据的串行传输,控制系统将具有更佳的抗干扰能力,提供给变频器的参考值也比较精确。某纺丝厂在纺丝机自动化监控系统的改造项目中采用了基于CC-Link现场总线的分布式控制。下面就具体的项目,阐述一下CC-Link网络的构成方式,和它在应用中的特点。

2纺丝机自动化监控系统

2.1系统的改造

该纺丝厂原电控系统采用继电器进行逻辑控制,继电器控制采用硬接线方式,系统很不稳定,故障率高,一旦出现故障难以查找。速度调节系统采用模拟量的控制,各电机的转数的设定使用电位器等模拟信号来给定,控制的准确度不够高、抗干扰能力差、维修和调试都不是很方便。

系统改造后的结构如图1所示。控制系统采用三菱公司的FX2N系列的PLC对设备进行逻辑控制,实现控制部分的高速采样数据处理。它通过FX2N-16CCL和变频器进行数据交换。为实现对生产的监控和管理的需要,系统配备了人机界面(GOT970),该设备一方面监视生产的运行情况,包括设备的运行情况、故障报警和报警历史纪录,另一方面它可以对系统内的参数进行适当的修改和优化。纺丝机的传动系统由去酸辊电机、升降轴电机、泵辊电机组成,它们分别由三台变频器来驱动,它们均采用三菱公司的FA500系列的变频器,其具有良好的静态特性和动态特性,具有强大的网络通讯功能,它们通过CC-Link网络与PLC进行数据交换。通过CC-Link网络可以实现PLC对各变频器的控制,包括变频器的启动、停止和速度给定。

由于在纺丝车间内产生的化学气体会影响变频器的使用寿命,所以要求变频器在车间外,但是车间内又需要近距离操作。车间内的电气柜和车间外的电气柜距离较远,但又需要协同操作,即在车间内操作时需要随时监控车间外的变频器工作情况。使用CC-Link网络后,很容易解决这个问题。

2.2系统功能流程图

系统功能流程图如图2所示。在该流程图中可以清楚看出程序执行的整个过程,从而也可以看出PLC与触摸操作屏各自的功能。其中PLC主要完成整个系统的控制功能和参数的分析计算,触摸操作屏负责参数的设定和动态显示生产及参数的记录。

图1系统结构图

图2系统功能流程图

3CC-Link现场总线

3.1CC-Link的特性

CC-Link是controlcommunicationLink(控制与通信链路系统)的简称,是三菱电机于1996年推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度可多级选择,最高可达10Mbps。它是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感层网络的不同范围。CC-Link是一个以设备层为主的网络,整个一层网络可由1个主站和64个从站组成。网络中主站由PLC担当,从站可以是远程I/O模块、特殊功能模块、带有CPU和PLC本地站、人机界面、变频器及各种测量仪表、阀门等现场仪表设备。采用第三方厂商生产的网关还可以实现从CC-Link到ASI总线的连接。

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